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企業(yè)動(dòng)態(tài)

成縣公司實(shí)現(xiàn)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提升目標(biāo)

發(fā)布日期:2020-08-06作者:jtdqgzb點(diǎn)擊量:12206次

  本網(wǎng)訊  上半年,成縣公司1號水泥窯臺(tái)時(shí)154.33噸/小時(shí),2號水泥臺(tái)時(shí)253.20噸/小時(shí),分別達(dá)到日產(chǎn)3600噸和6000噸的臺(tái)產(chǎn)提升目標(biāo)。
  根據(jù)股份公司《“三精管理”工作實(shí)施方案》和臺(tái)產(chǎn)提升要求,成縣公司圍繞“降阻”和“堵漏”兩大重點(diǎn)工作,通過專業(yè)管理、操作優(yōu)化和全員勞動(dòng)競賽,全面落實(shí)臺(tái)產(chǎn)提升計(jì)劃。
  技術(shù)進(jìn)步,打通臺(tái)產(chǎn)提升“最后一公里”。
  運(yùn)用新技術(shù)新材料,通過技術(shù)改造解決制約臺(tái)產(chǎn)提升的瓶徑問題。1#窯尾收塵使用低阻玻纖覆膜濾袋,窯尾收塵壓差降至700pa,尾排風(fēng)機(jī)單機(jī)電耗降低1.37kwh/t熟料;降低1#水泥窯C3、C2、C1、C5進(jìn)風(fēng)口導(dǎo)流柱、鵝頸管彎頭澆注料厚度,C3-C2壓差降幅500pa,預(yù)熱器出口CO濃度穩(wěn)定,為系統(tǒng)提產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。積極開展漏風(fēng)治理工作,通過更換1#生料磨司德伯密封式下料器、磨輥密封改造、窯尾收塵漏風(fēng)治理等措施,窯尾02含量由水泥窯診斷期間的9.74%下降至7.3%,外漏風(fēng)問題得到有效解決;自制5kg/10kg配重,對兩臺(tái)水泥窯預(yù)熱器各級翻板閥配重進(jìn)行重新調(diào)整,解決配重輕產(chǎn)生的內(nèi)漏風(fēng)問題;1#煤磨熱風(fēng)管道旋風(fēng)筒用回轉(zhuǎn)下料器代替雙翻板閥,提高了鎖風(fēng)效果,有效改善煤粉質(zhì)量,為熟料穩(wěn)定煅燒奠定了基礎(chǔ)。
  操作優(yōu)化,把穩(wěn)臺(tái)產(chǎn)提升“方向盤”
  加大操作員培訓(xùn)和管理力度,中控室內(nèi)適時(shí)公布每名操作員的主要操作指標(biāo),制定并執(zhí)行C1出口溫度獎(jiǎng)勵(lì)辦法,增強(qiáng)成本意識(shí)和競爭意識(shí);每月召開兩次操作員例會(huì),對每名操作員的成本、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,開展操作員“講自己的故事”和“提合理化建議”等活動(dòng),分享操作案例、剖析數(shù)據(jù)原因、通報(bào)整改情況,操作能力和水平穩(wěn)定提高,1#水泥窯三次閘板開度由60%提高至90%,三次風(fēng)管壓力同比降低200pa;2#水泥窯三次閘板開度由45%提高至100%,分解爐出口壓力同比降低150pa;積極采納操作員意見建議,優(yōu)化配料方案,通過提高硅率、鋁率,摻加鋼渣配料,水泥窯頭用煤量控制在38%以內(nèi),避免窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛等措施,兩臺(tái)水泥窯煙室、分解爐結(jié)皮減少,有效降低系統(tǒng)阻力,為高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)把舵定向。
  臺(tái)產(chǎn)提升目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),為成縣公司“打造全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉缎途G色產(chǎn)業(yè)園”遠(yuǎn)景目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(路永梅)